1 简介
阳城国际发电有限公司是1996年10月10日投资成立的中外合作企业。公司建设、经营的阳城发电厂位于山西省晋城市阳城县北流镇。东距晋城市25公里,西距阳城县城10公里。羊城电厂一期工程安装6台35万千瓦亚临界燃煤发电机组。阳城电厂全部作为专厂、专线、专供发往江苏省。
2008年10月至2009年2月27日,我公司先后对电厂一期4#、1#、3#机组6台凝结水泵(6KV/1185KW)的调速系统进行了变频改造。电站采用我公司生产的高压变频器JD-BP37-1250F一拖二系列。通过调节变频器的工作频率,改变电机转速,从而调节水泵的流量和压力。三台变频器自投入运行以来,运行稳定,节能效果显着。
2凝结水泵运行工况
2.1 流程介绍
在汽轮机中完成做功的蒸汽在冷凝器中冷却凝结后,集中到热水井中。此时凝结水泵的作用就是将凝结水及时送至除氧器。保持凝结水泵连续稳定运行是维持电厂安全经济生产的重要方面。凝结水泵电机为6KV/1185KW电机。每台机组配备两台凝结水泵,一台运行,一台备用。工频运行时,通过改变凝结水泵出口阀门的开度来调节凝汽器内的水位。调节线性差,大量能量损失在阀门上。同时,由于阀门的频繁操作,导致阀门的可靠性降低,影响机组的稳定运行。使用高压变频器后,凝结水泵的出口阀门无需调整。通过调节变频器的输出频率,改变电机转速,从而调节出口流量和压力,以满足工况要求。
2.2 设备参数
3 高压变频器原理
3.1 系统结构
JD-BP37系列高压变频调速系统结构由移相变压器、功率单元和控制器组成。 6KV/1250KW系列高压变频器有24个功率单元,每8个功率单元串联组成一相。图1 显示了系统结构的示例。
3.2 功率单元电路
各动力单元的结构完全相同,可以互换。其主要电路结构如图所示,是一个基本的AC-DC-AC双向逆变电路。图中,逆变块IGBT和反并联二极管组成三相全桥模式整流,整流后对滤波电容充电,确定母线电压,通过对IGBT进行正弦波PWM控制实现双向逆变逆变桥。
3.3 输入侧结构
输入侧由移相变压器向各单元供电,各功率单元承担电机电流、1/8相电压、1/24输出功率。 24个单元中的每一个在变压器上都有自己独立的三相输入绕组。功率单元和变压器的次级绕组彼此绝缘。次级绕组采用延边三角形接法,实现复用,减少输入电流的谐波分量。
本机移相变压器的次级绕组分为三组,形成36脉冲整流方式;这种多级移相叠加整流方式可以大大改善网侧电流波形,使得负载下网侧功率因数接近1。输入电流谐波分量低。实测输入电流总谐波分量小于4%。
3.4 输出侧结构
输出侧,各单元的U、V输出端子串联,形成星形连接,为电机供电。通过重组各单元的PWM波形,可以获得梯形PWM波形。该波形正弦性好,dv/dt小,可以减少对电缆和电机的绝缘损坏。它可以使输出电缆很长,无需输出滤波器。电机无需降额,可直接用于旧设备改造。同时,大大降低了电机的谐波损耗,消除了由其引起的机械振动,减少了轴承和叶片上的机械应力。图3所示为逆变器输出的线电压梯形PWM波形。
3.5 控制器
控制器的核心由高速32位数字信号处理器(DSP)实现。精心设计的算法可以确保电机达到最佳的运行性能。人机界面提供友好的全中文WINDOWS监控和操作界面,还可以实现远程监控和网络控制。内置PLC控制器用于对柜内开关信号进行逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号的配合。可灵活与用户现场对接,满足用户的特殊需求,增强系统的灵活性。
控制器与功率单元之间采用多路光纤通信技术。低压部分与高压部分完全可靠隔离。系统具有极高的安全性和良好的抗电磁干扰性能。各功率单元的控制电源采用独立于高压系统的供电系统,方便调试、维护和现场培训,增强了系统的可靠性。
3.6 控制电源
控制器具有独立于高压电源的供电系统。不施加高压时,设备各点波形与施加高压时基本相似,给整机的可靠性、调试、培训带来极大的便利。
系统采用三次谐波补偿技术,提高电源电压利用率,并采用调制信号预失真技术,使电压利用率接近1。系统还采用先进的载波移相技术,其特点是叠加了本机输出的基波与谐波相互抵消。因此串联后的总输出波形畸变特别小,被测输出电流的总谐波分量小于2%。
4 改造计划
我公司根据现场工艺情况,与羊城国际发电有限公司相关技术人员详细讨论,采用了两台凝结水泵共用一台变频器的申请形式。主电路图如图4所示。正常运行时,高压隔离开关K11、K12闭合,断路器QF1闭合,隔离开关K13分闸,#1凝结水泵处于变频状态。手术;高压隔离开关K23闭合,断路器QF2分闸,高压隔离开关K21、K22断开,#2凝结水泵处于工频热备用状态。当变频运行的凝结水泵因变频器故障而跳闸时,另一台凝结水泵可以工频启动。
一拖二高压变频器包含两个高压刀闸柜。其中,M1电机刀闸柜内的工频操作选择隔离开关K11、K12和工频操作选择隔离开关K13具有电气和机械联锁; M2电机刀闸柜中频操作选择的隔离开关K21、K22和工频操作的隔离开关K23也具有电气、机械联锁; #11 刀门柜中选择中变频运行的隔离开关K11,#12 刀门柜中选择中变频运行的隔离开关K21 具有电气联锁,高压变频器只能同时驱动一台凝结水泵电机。为了保证系统的安全稳定,在DCS系统中也实现了同样的电气联锁。为了防止残余电荷损坏逆变器,DCS操作系统中还设计了逻辑锁,即只有在逆变器开机时才能关闭。只有断开隔离开关K12或K22后才能合闸断路器QF1(QF2)。两台凝结水泵采用一台变频器的应用形式,不仅可以充分利用变频器,还可以节省大量电厂投资成本。
我公司考虑到电站车间空间狭小,因此高压逆变柜采用“L”形设计,最大程度节省空间,为客户量身定制。
5 操作条件
根据实验结果计算,单台凝结水泵变频器1#、3#、4#全年节电约4,775,076KWh,节电率达46%。按上网电价0.30元/千瓦时计算,年经济效益1432522.8元,并且避免了对阀门的冲击和磨损,保证了水压恒定。
6 总结
高压变频装置节能效果明显。采用变频调速后,实现了电机的软启动,延长了电机的寿命,也减少了管道的振动和磨损。同时优化变频器应用方式,节省初期投资。经过综合考察和比较,羊城国际电厂选择了两台凝结水泵共用一台变频器的运行模式。在电力行业,许多高压大功率辅机设备的推广和采用高压变频调速技术,不仅可以取得可观的节能效果,也是发电厂节能降耗的有效途径。减少消耗。也得到国家产业政策的支持,代表了未来电力行业节能的方向。目前,越来越多的电力行业人士对此达成了广泛共识。
审稿人:李茜